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41.
断块油气田进入到开发后期,井损率逐渐上升,而井损区的剩余油挖潜成为提高采收率的重要途径.利用报废井进行侧钻不但可以大幅度减少钻井费用,还可避免进行二次征地减少青苗费用开支等支出.从根源上降低了各项费用,是一种被推广的节能创效模式.试从侧钻控制小断块储量挖潜模式在WZ油田的应用进行研究与探讨.  相似文献   
42.
河流相砂体剩余油识别模型及其成因类型研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
纵向上细分单一河道沉积单元,平面上细分沉积微相及追踪单一河道砂体是认识和河流相储层高含水期剩余油挖潜及深化储层非均质性表征的关键.以模糊综合评判方法建立砂体剩余油解释模型,综合考虑动、静态因素及其影响因素的不确定性,是一种较为实用的剩余油模式识别方法.河流相储层剩余油成因类型丰富,可详细划分为5类成因类型,针对每一类剩余油分布形式应采取相应的挖潜措施.  相似文献   
43.
聚驱后剩余油分布规律及挖潜对策研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
油田经过聚驱开发,剩余油分布更加复杂零散,运用油藏数值模拟技术、地质综合分析技术,研究了下二门油田聚合物驱后剩余油分布规律,并提出了聚驱后配套高效挖潜对策:不均匀井网优化重组技术、平面液流转向技术、含油污泥深度调剖技术等,实现了对不同类型潜力区的挖潜,这些配套技术应用于现场实际中,取得了较好效果,对其他油田改善聚驱后开发效果和进一步挖潜地下剩余资源具有重要的指导意义.  相似文献   
44.
冷建平 《科技资讯》2010,(15):136-136
原来山区小水电站大部分都是运行了几十年了,很多设备和原有的设计都跟不上现有的发展要求,本文主要分析在挖潜改造过程中常见的问题和技改措施。  相似文献   
45.
赵林 《科技信息》2010,(23):I0071-I0072
本文论述了在"生本教育"和"杜威实用主义"理念的指导下,通过对全程式四个阶段育人模式的实践与研究,总结出在特殊教育学校职业教育过程中,对残疾学生进行"挖潜补偿、因材施教"的育人经验。  相似文献   
46.
文慧俭  杨成  马世忠 《科学技术与工程》2011,18(18):4170-4174,4185
随着开发的深入,开发区井距由开发初期的500—600 m,缩小到目前的一百米甚至几十米。加密的井网为恢复砂体原始的空间展布特征成为可能。通过详细地岩心观察和描述,利用密井网开发区的测井、录井及各种地质资料,对研究区目的层段的沉积环境、沉积特征进行了精细研究。认为松辽盆地萨尔图油田葡萄花油层为大型复合河道砂体。通过对1 000多口井的详细解剖,提出了大型复合河道砂体的识别方法、沉积特征及沉积模式,为其它地区大型复合河道砂体的解剖提供参考,为大型复合河道砂体内剩余油挖潜提供重要的理论依据。  相似文献   
47.
黎祺  胡明毅  邓猛  王伟 《科学技术与工程》2021,21(29):12422-12430
西湖凹陷X气田是东海最早开发投产的油气田之一,已进入生产后期,油气产量较低,难以维持气田生产经济性。其主力产层主要分布在花港组,经过十多年的开发调整,花港组储量动用程度高,为缓解气田严峻的生产形势,其挖潜方向转向深层,由于该区深层平湖组钻井资料较少,加上埋深较大,目前研究和探明程度总体偏低,制约了该气田的下步挖潜部署。采用地震属性分析、反演解释等技术,结合测井、录井、岩心等资料,对研究区平湖组P1、P2、P3共3个重点含气层段砂体进行精细解剖,结果表明:平湖组砂体累计厚度较大,横向上连片性好;纵向上P2砂体厚度明显较P1、P3大,反映P2分支河道砂体更为发育。最后结合预测结果划出研究区内具有两个相对砂体富集区带,对该气田后期挖潜和井位部署具有重要指导意义。  相似文献   
48.
水动力学是提高油藏采收率的一种经济实用且可达到节能降耗的调整方式,国内已提出实施水动力学方法可以改善油田高含水期的开发效果,但详细论述矿场实施水动力学的工艺方法较少。特别是周期注采、降压开采等水动力学方法中的采油开关井时间、降压界限等十分重要参数的确定一直是个难题。在通过深入研究目前已有相关理论的基础,以研究大庆油田葡北Ⅱ断块为例总结出了一套适合砂岩油藏高含水期实施水动力学调整的行之有效的工艺方法,并进行了葡北Ⅱ断块现场试验。研究表明水动力学调整技术对于改善油田后期开发效果、提高采收率和节能降耗具有重要意义。  相似文献   
49.
王莉红 《甘肃科技》2009,25(9):60-61
针对冷西低渗透油藏面临的开发难题,为寻求储量和产量的增长潜力,利用测井解释及响应分析等技术,通过对该区已经完钻的215口井资料的复查挖潜研究,筛选出潜力井层开展试油试采,以增加产量,寻找新的储量增长点。  相似文献   
50.
针对中原油田高温高盐油藏开发后期的剩余油挖潜,提出了聚合物微球深部调驱的技术设想;以现有微球制备技术为基础,通过调整水相比、交联比和耐温抗盐单体共聚,研制出了适于文东试验区孔喉尺寸及油藏特征的系列调驱微球,并在高温高盐的油藏条件下,评价了微球的膨胀性能、抗剪切强度和持久稳定性;采用均质和非均质填砂模型,模拟了微球浓度、注入量和注入模式对调驱效果的影响,为矿场试验方案的合理制订提供了理论支撑;文25东微球调驱矿场试验共实施2个层系9个井组,通过"PI技术"的动态调整,共注各类调驱微球276.58 t,总体实现了注入压力升高、波及体积改善和明显增油的目的;通过微球调驱,区块自然递减显著下降,油田稳产基础进一步得到增强。  相似文献   
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