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相似文献
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1.
新型静止无功发生器(ASVG)的研究现状   总被引:18,自引:0,他引:18  
根据国内外资料和作者在我国第一台300kVA静止无功发生器(ASVG)开发过程中的经验对ASVG的研究现状,存在问题和发展趋势从装置建模、控制策略和主电路结构方面进行了详细的分析与讨论。着重研究了系统不对称对ASVG的影响,并提出了一种基于LC并联谐振滤波器的方法以改善ASVG在电网电压不对称条件下的运行状况,扩大了ASVG的应用范围  相似文献   

2.
新型静止无功发生器(ASVG)装置的建模及控制   总被引:28,自引:1,他引:28  
ASVG(AdvancedStaticVarGenerator)装置是利用可关断开关器件GTO构成的新型无功发生装置。作者应用“开关函数法”,给出了ASVG的暂态模型。并用新模型得出了直流侧以电容为电压支撑元件的ASVG输出的稳态无功功率只与δ角有关而与θ角无关的结论。还研究了ASVG的响应速度与参数的关系,给出了ASVG变压器漏抗对其电容电压变化的影响。仿真与300kvar工业样机实验结果的一致证明了模型的正确。这种建模方法也适用其它开关电路的建模。根据ASVG稳态模型,还提出了一种新型的逆系统非线性PI控制方法,该方法能使ASVG具有很快的响应速度  相似文献   

3.
针对配电网中电能质量低的问题,在无功补偿系统中运用新型静止无功发生器(ASVG)实现无功补偿;在分析单周控制(OCC)技术和单周控制新型静止无功发生器(ASVG)工作原理的基础上,利用单周控制形成的PWM波,对单相ASVG进行控制;设计单周控制的数字控制器,达到系统所需的无功补偿效果.对单相ASVG进行建模以及闭环控制的Matlab/Simulink的仿真,并进行实验验证.实验结果表明该装置在单周控制下,直流侧电容电压在工作过程中波动较小,动态响应速度较快,稳态补偿精度能够满足工程中无功补偿的需要.  相似文献   

4.
ASVG 在系统不对称情况下的运行及控制   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出了一种控制ASVG(advancedstaticvargenerator)驱动脉冲的方法使ASVG装置发出正序电压的同时也产生负序电压,以抵消系统负序电压分量,抑制流过ASVG的负序电流。并用“开关函数”建模法给出了具体的控制算法。用该控制算法可使ASVG在系统出现15%的负序电压时仍能正常地工作而不过流,仿真结果表明了理论分析和控制算法的正确性  相似文献   

5.
新型静止无功发生器的 GTO 保护   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了新型静止无功发生器(ASVG)装置中可能出现的非正常运行状态及应采取的GTO保护措施,包括:大功率门极可关断晶闸管(GTO)门极驱动器设计,以实现GTO的正确开通及关断,并提出GTO串联运行时门极驱动器的设计要求;GTO的过电压保护,包括关断过电压保护、瞬态浪涌过电压保护及直流侧过电压保护;GTO的过电流保护,包括负载过电流保护、ASGV输出侧短路保护、逆变器桥臂直通保护。针对情况最严重的桥臂直通短路,设计了一种环流过电流保护,并给出了试验结果。在此基础上,以±300kvarASVG为例,给出了分级动作的装置整体保护方案。±300kvarASVG装置的试运行验证了作者所给出各种保护方案的可行性及正确性。  相似文献   

6.
采用 GTO 的 ±300kvar 新型静止无功发生器   总被引:14,自引:0,他引:14  
介绍了国内第一台基于18脉冲大功率门极可关断晶闸管(GTO)电压源变流器的先进无功发生器(ASVG)。该额定容量为±300kvar的ASVG自1995年7月以来先后在清华大学与河南孟砦变电所投入试验运行。作者给出了该装置的硬件结构、参数选择和谐波抑制方法。试验结果表明该装置可以吸收和发出额定无功功率,可以以小于30ms的响应速度对无功功率进行调节,并可在系统电压不对称度高达10%条件下正常运行。  相似文献   

7.
新型静止无功发生器(ASVG)的模糊控制研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种用于新型静止无功发生器(ASVG)的自调整因子模糊控制器,并应用于暂态仿真研究。仿真结果表明:ASVG模糊控制器可以有效地改善电力系统的暂态稳定性和电压稳定性;能根据误差的大小自动调整比例因子和量化因子,从而达到消除或减小稳态误差的作用。该控制器算法简单、计算量小,有利于进行实时控制。  相似文献   

8.
本文详细介绍了SVG的工作原理,应用SIMULINK仿真技术对滞环控制和三角波比较控制策略在检测法下进行了分析,得出了该种控制策略的优缺点。  相似文献   

9.
高精度 ASVG 数字脉冲发生器研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
提出了一种用存贮逻辑实现18脉冲准正弦波ASVG脉冲发生器硬件的方案。实际运行表明,用该方案实现的脉冲发生器具有精度高,相位噪声小,可靠性好等优点,有效地解决了新型静止无功发生器(ASVG)无功控制不平滑及三相对称性差等问题,已在工业化的ASVG中得到应用。脉冲发生器的关键技术在于高稳定度、高精度及相位均匀的倍频脉冲源,文中给出了实现倍频脉冲源的可行方案。该高精度数字脉冲发生器也适用于其它GTO逆变装置  相似文献   

10.
静止无功发生器 (ASVG)在电力系统投运之后 ,为了协调装置自身安全及其对系统贡献二者之间的关系 ,必须深入研究系统在故障情况下对 ASVG的影响。用对称分量法给出了电力系统故障期间 ASVG的等效电路。对电路中的主要参数进行了分析。在理论分析的基础上 ,指出了在对称调制方式下 ,通过控制器可以调节流过装置的正序电流以及直流侧电容电压的直流分量 ,而流过装置的负序和零序电流以及直流侧电压的交流分量和装置主电路的参数及其变压器与系统的连接方式有关。  相似文献   

11.
针对固定参数的控制器不能满足特性经常变化的控制系统要求的问题,给出了一种专家自适应PID(比例积分微分)控制器的设计及其仿真程序。该设计使用了临界比例度法、响应曲线法、模型识别法及积分分离控制算法,给出了模型识别法的公式及具体的整定规则。实验结果表明,当系统特性发生变化时,该控制器的控制效果明显优于固定参数控制器控制效果。  相似文献   

12.
电阻焊机PID专家控制系统的设计   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
介绍一种用于电阻焊机的PID专家控制系统.该系统在实现机器较复杂的机械动作的同时,利用带PCL-818HD多功能卡的工业PC实现焊接电流的高速采样与控制,实现较高精度的恒电流控制,保证焊接的质量.焊接电流的控制采用PID专家控制算法.  相似文献   

13.
电力系统故障瞬间静止无功发生器的可控性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以 2 0 Mvar静止无功发生器 (ASVG)工业装置的开发为背景 ,分析了电力系统发生故障的瞬间 ,连接于系统中ASVG所受的影响。通过对装置和系统中主要电压和电流矢量的描述 ,并借助数字仿真 ,研究了系统发生故障瞬间 ,ASVG由正常状态进入故障状态的原因。指出在系统中电压(特别是电压相位 )发生变化的情况下 ,可以通过控制以及同步信号的选取 ,使装置在一定程度上避免进入故障状态 ,提高装置在电力系统中的生存能力  相似文献   

14.
根据温度控制系统的具体特性提出一种变结构神经元自适应PID控制器算法,特别是在调整神经元控制器最敏感的参数K值时引入了专家经验.实验结果表明,利用这种控制器进行电加热炉温度控制具有调节时间短、稳定性能好、遇干扰回复能力强等优点.  相似文献   

15.
为解决水轮发电机组的非线性、时变性和难以精确建模等问题,将一种简单且易于实现的非线性PID(NLPID)控制方法应用到水轮发电机组控制中。NLPID控制器包含的积分行为可以补偿动力系统的各种未知因素。通过构造Lyapunov函数证明了控制系统的闭环稳定性。仿真结果表明:所设计的水轮机发电机组NLPID控制律的抗干扰能力和对系统模型不确定性的适应能力均优于微分几何方法;该方法有利于提高水轮发电机组的鲁棒性和适应性。  相似文献   

16.
基于模糊推理的专家自整定PID控制器   总被引:3,自引:0,他引:3  
将模糊推理机制引入到专家PID系统,提出了基于模糊推理的专家PID控制器,定义了规则触发度、指标符合度等概念,其推理规则表达简洁规范,使整个专家系统能够以并行触发的方式工作,即使在整定失败的情况下也可以使用一个次优参数替代,克服了一般专家PID系统存在无法找到满足性能指标参数导致整定失败的缺点.以典型控制对象进行仿真验证,结果表明本方法在PID控制器参数的自整定应用中的有效性和实用性.  相似文献   

17.
同步发电机模糊PID励磁控制研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
有效的发电机励磁控制是提高电力系统动态性能的主要手段之一。提出了一种基于电压和角速度信号联合反馈的模糊PID控制方案,利用模糊推理整定PID参数,以增强对动态环境的适应性。针对单机无穷大系统,设计模糊推理规则,获得自适应控制参数。仿真结果表明,本控制方法对动态扰动具有较好的鲁棒性。  相似文献   

18.
专家PID在精馏塔控制中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
精馏过程是一个多输入和多输出过程,内在机理复杂,具有大惯性、大迟延和时变等特性,其控制直接影响到工厂的产品质量、产量和能耗。本文中将专家控制原理与常规PID控制相结合,设计并实现了异丙醇精制过程中实时专家PID温度控制系统。阐述了该控制系统的特点、设计及实现。在某大型异丙醇生产线中的成功应用表明:该系统控制效果优良,能与集散控制系统内部有效结合,有效实现人机对话.便于维护,降低了能耗。  相似文献   

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