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相似文献
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1.
NdFeB合金选择氢爆的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对NdFeB合金的选择氢爆进行了研究。研究表明,在较低的环境温度和氢气压力下,通过事先对合金中富Nd相的吸氢量进行理论计算并对放人容器内的NdFeB合金量进行定量控制,NdFeB合金在吸氢过程中完全可以实现良好的选择氢爆。SEM观察表明,选择氢爆时其碎裂的方式均为沿晶断裂,爆裂后粉末中的主相晶粒均是单晶粒子,Nd2Fe14B主相晶粒内均无裂纹形成。与完全氢爆相比,选择氢爆后的晶粒较粗大,且较均匀,但细小晶粒较少。  相似文献   

2.
NdFeB 稀土永磁材料阻氢涂层的制备   总被引:2,自引:1,他引:2  
从NdFeB稀土永磁材料阻氢的角度出发,对NdFeB阻氢涂层的制备进行了研究。利用厚膜烧结方法和浸涂法在NdFeB磁体表面涂覆Ag/聚合物复合涂层作为NdFeB磁体的阻氢涂层,高压充氢实验结果表明,在10MPa,25 ℃的氢环境中,粘结NdFeB磁体充氢480min未粉碎,最高可达600min,烧结NdFeB磁体充氢180min未粉碎,最高可达280min。NdFeB磁体涂层Ag/聚合物复合涂层前后的磁性能几乎没有变化。  相似文献   

3.
通过对速凝带钕铁硼母合金制备烧结钕铁硼永磁体后续工艺的研究,发现对速凝带进行900℃等温热处理,200℃和0.1MPa条件下氢破碎,可以有效地提高磁体的性能,改善退磁曲线的方形度。  相似文献   

4.
研究了富镧混合稀土-镍储氢合金(MlNi5)与有机化合物(C6H6)组成的浆液体系的吸氢行为和吸氢热力学性能。测定了不同温度(10,20,30,40℃)下两个不同系统的吸氢压力-成分等温(PCT)曲线,并分别计算出气固系统和气固液系统吸氢反应的热力学函数值ΔH,ΔS。  相似文献   

5.
稀土储氢合金浆液的吸氢性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了富镧混合稀土-镍储氢合金与有机溶剂组成的悬浮浆液的吸氢行为。测定了温度,搅拌速度及浆液中合金含量对吸氢速率的影响,并以膜模型进行分析,计算。在温度40℃和42r.s^-1的搅拌速度下,合金含量为0.08kg.kg^-1的浆液中,金属氢化物的转化率可达95%。  相似文献   

6.
La1-xNdx(NiCoMnAl)5贮氢合金性能研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
研究了不同x值的La1-xNdx(NiCoMnAl)5合金的晶格常数、氢平衡压力、放电容量及大电流放电性能。测定结果表明,合金晶胞体积随x值增加呈线性关系减小;当x=02时,电极容量达到最大值,而氢平衡压力最低。  相似文献   

7.
贮氢合金的吸放氢性能测定   总被引:4,自引:0,他引:4  
贮氢合金的吸放氢量,压力组成等温线,以及吸放氢过程的热力学函数变化诸性能的测定,离不开一套适宜的高压一真空实验装置.不少研究者曾报导过较简单的仪器装置[1-4].还有将吸氢装置配以色谱仪和质谱仪来研究合金的吸氢与中毒问.为测定各类贮氢合金的吸氢性能本实验室研制并装配了一种准确实用的实验装置,可在-196℃至+500℃和16MPa-0.0001MPa氢压范围内获得准确的平衡数据.1实验装置与仪器实验装置由阀件、压力表、压力传感数字低压计、真空泵和反应器组成(图1).全部管路为外径rk3mm的不锈钢管.阀件是自行设计的高压微型阀…  相似文献   

8.
Mg-Nd-Zr-Zn合金的制备及钕对合金组织性能的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
在RJ-2溶剂和Be的联合保护下制备了Mg-Nd-Zr-Zn系合金. 通过对合金组织的分析, 以及Nd对组织性能影响的研究, 试制出了Nd添加量合理的Mg-Nd-Zr-Zn合金. 经过测试, 认为Nd添加量的增加提高了合金的250 ℃高温抗拉强度, 当Nd添加量超过2.8%时, 合金的高温强化作用不十分显著. Mg-Nd-Zr-Zn合金在250 ℃时的拉伸断裂方式主要是韧性断裂.  相似文献   

9.
在22-60℃范围内研究了贮氢合金MnNi3.55Co0.75Mn0.44Al0.3(Mn为富铈混合稀土金属)在a和α+β相区恒温吸氢动力学过程。研究结果表明,合金在α相区吸氢受化学反应控速,动力学规律不受氢初压的影响,在整个α+β相区吸氢过程中,受氢在合金氢物中的扩散控速,得到相应的速率方程和表观活化能。  相似文献   

10.
采用NaH和Al为合成原料,镨、钕氢化物为催化剂,通过机械球磨(NaH/Al+6%(摩尔分数)RE-H)(RE=Pr,Nd)复合物的方法并加氢合成NaAlH4络合氢化物,系统研究了催化剂对其吸放氢性能的影响。结果表明,加入PrH2.92和NdH2.27能明显改善NaH/Al复合物的吸放氢动力学性能,有效降低NaAlH4的脱氢温度。(NaH/Al+6%PrH2.92)和(NaH/Al+6%NdH2.27)复合物的120℃吸氢容量分别为3.57%和3.61%(质量分数),170℃放氢容量分别为2.57%和2.95%;且两者均具有较好的吸放氢循环稳定性,但吸(放)氢后样品中均存在少量Na3AlH6相,表明样品的吸(放)氢反应进行得并不彻底,使得其实际吸放氢容量低于理论可逆储氢容量。研究表明,PrH2.92和NdH2.27在球磨、吸/放氢过程中始终稳态存在,起着催化储氢作用;(NaH/Al+6%PrH2.92)复合物的放氢活化能稍低于(NaH/Al+6%NdH2.27)复合物。  相似文献   

11.
Nd-Fe-B永磁材料氢脆过程及Al+Al2O3阻氢涂层研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
从材料保护的角度出发,在分析了Nd-Fe-B永磁材料的氢脆过程及氢脆的特点后,用RF磁控溅射制备一定厚度的Al薄膜并在一定条件下进行氧化处理,得到了Al A12O3复合涂层。用SEM和XBD分析了涂层形貌和组成,并用高压气相充氢的方式测试了涂层的阻氢性能。研究表明,厚度为8.0μm复合涂层的阻氢性能为:在10MPa的H2环境中(25℃),阻氢时间达65min,且对磁体的磁性能无不良影响。  相似文献   

12.
退火对富铈Mm(NiCoMnAl)5储氢合金电化学性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了热处理对富铈Mm(NiCoMnAl)5合金晶体结构和电化学性能的影响,实验发现热处理使合金的X射线衍射峰变尖变窄,表明热处理使合金的成分变得均匀,晶格畸变和缺陷减少;但同时,合金的过电势和充放电电势滞后明显增加,特别是在高电流密度150mA·g-1充放电,合金的充放电电极势之间产生了很大的滞后。扫描电镜结果显示,退火合金比铸态合金的晶粒更大更完整;电化学测试结果表明,热处理后合金电化学容量和循环寿命均降低。  相似文献   

13.
氢爆工艺对NdFeAlB磁体的微结构和永磁性能的影响   总被引:6,自引:2,他引:6  
研究了氢爆工艺(HD)对烧结NdFeAlB的微观结构与永磁性能的影响,用HD工艺制备的NdFeAlB烧结磁体(HD磁体)的矫顽力比传统球磨(BM)的工艺的高,但剩磁及磁能积较低;微观分析发现HD磁体的晶粒边界上存在着未烧结完全的磁粉;X射线衍射测试表明HD磁体易磁化的聚向度较低,还提出了一些对通常的HD工艺进行改进的方法。  相似文献   

14.
在3.0 MPa氢气气氛下机械合金化Mg-60%LaNi5制备出镁基复合储氢材料.XRD分析表明氢气氛下球磨60h后的物相为Mg2NiH4,β-MgH2和LaH3.SEM及EDS分析表明该复合材料成分分布均匀.对材料的吸氢动力学特性研究表明:该复合材料具有较高的活性,室温5.0MPa氢气压力下15min内的吸氢量为2.37%;在5.0 MPa氢气压力和373~473 K的条件下,可以在1min之内完成饱和吸氢量的80%以上;在5.0 MPa氢气压力和523~553 K之间的条件下,可以在1min之内完成饱和吸氢量的90%以上;在553 K的最大吸氢量为4.23%.  相似文献   

15.
混合稀土对ZL108铝合金组织与性能的影响   总被引:7,自引:3,他引:7  
对稀土处理前后的ZL108合金进行了机械性能测试和断口分析, 表明稀土处理有利于提高合金的塑性和强度. 对稀土处理前后合金中氢总量进行了分析, 未加稀土的合金内氢总量与稀土处理后的合金相当, 结合性能与断口形态, 从侧面表明稀土改变了氢的存在形式.  相似文献   

16.
测量了NdNi4M(M=Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu)的吸氢性能和晶体结构参数,同时采用SCF-Xα-SW方法,计算了它们的电子结构,并对其性能和电子结构的关系进行了分析。体系费米能附近态密度峰的变化是影响贮氢合金性能的主要因素;吸氢平台与费米能Ef及电荷转移数有关,Ef越低,替代元素得到电荷的倾向越大,氢化物越稳定,吸氢平台压越低;H-F力与吸氢最有关,H-F力越小,合金吸氢量越大。  相似文献   

17.
用冷坩埚磁悬浮熔炼方法制备La0.7Mg0.3(Ni0.85-xCo0.15Alx)3.4(x=0.00,0.04)和La0.7-yNdyMg0.3(Ni0.81Co0.15Al0.04)3.4(y=0.10)贮氢合金,采用XRD,FESEM,EDS,P-C-T测试及三电极电化学性能测试研究合金的相结构、相成分、P-C-T曲线、电化学性能及相应电极的表面状态。Rietveld法全谱拟合表明,La0.7Mg0.3(Ni0.85Co0.15)3.4合金为多相结构,主相为Ce2Ni7型六方相,主相成分为(La,Mg)(Ni0.85Co0.15)2.9-3.3。P-C-T曲线显示随着Al和Nd的依次替代,平台压力从0.0118 MPa降低到0.0057 MPa再升高到0.0073 MPa。电化学性能测试表明,最大放电容量先从392.9 mAh.g^-1降低到363.4 mAh.g^-1再降低到343.7 mAh.g^-1,循环稳定性则从59.6%增加到73.1%再增加到79.7%。  相似文献   

18.
钇对Mg-0.8Zr-0.35Zn基合金组织及高温性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用XJG-04型金相显微镜、 JCXA-733电子探针、 D/max-rB型X射线衍射仪及WDW-200型电子万能实验机研究了Y对Mg-0.8Zr-0.35Zn基合金铸态、固溶时效组织及高温(250 ℃)性能的影响. 结果表明: Y能细化Mg-0.8Zr-0.35Zn基合金铸态及热处理态组织, 加入Y形成新相Mg24Y5. 在250 ℃时, 随着Y含量增加合金高温抗拉强度增大, 延伸率及断面收缩率降低; 高温拉伸断口SEM图像显示脆性断裂趋势增大, 断裂由延性向解理方式发展.  相似文献   

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