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以硝酸铝[Al(NO3)39H2O]和硝酸钇[Y(NO3)36H2O]为原料,碳酸氢铵[NH4HCO3]为沉淀剂,PEG400,PEG800和PEG1000等为分散剂,采用正向共沉淀法合成了钇铝石榴石(YAG)前驱体粉末。并用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、粒度测试仪等分析了粉末的形貌和性能。结果表明,分散剂的加入,减少了粉末的团聚现象,而且由PEG400,PEG800分散剂制备的先驱体粉末经1200 ℃煅烧60 min后均能形成纯度较高的YAG相,但PEG1000样品粒度更细,比表面积为1748.78 m2/kg,中位径为1.42 m,而前者所得粉末的比表面积分别为29.39和128.60 m2/kg,中位径分别为196.14和20.55 m。 相似文献
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经配料、熔炼、制粉、成型和烧结后制备了(PrNd)xAl0.6Nb0.5Cu0.15B1.05Fe97.7-x(质量百分比)合金,将该合金分别采用1.5GPa和3.0GPa的压强进行压制,研究了此高压对其显微结构和磁性能的影响.分析发现,该块状合金承受的压强越高,其外观和微观结构破坏越严重,抗弯强度也会降低,但高温抗氧化性能却有一定程度的提高.与没有经过高压处理的磁体相比,经过1.5GPa和3.0GPa高压的样品最大磁能积分别提高了7.69kJ.m^-1和0.94kJ.m^-1,剩余磁通密度分别提高了0.02T和0.01L内禀矫顽力分别提高了20.06kA.m-1和30.33kA.m^-1.结果表明,高压对块状NdFeB烧结磁体的显微结构和力学性能及磁性能均有一定的影响. 相似文献
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经熔炼、制粉、成型、烧结和回火等工序制备了成分为Nd33Fe65.95B1.05(质量分数)的烧结NdFeB磁体,将铸锭样品和烧结磁体样品折断,并采用扫描电子显微镜和金相显微镜对二者的断裂方式和断面的微观结构进行了对比分析。结果表明:烧结NdFeB铸锭的断裂方式为沿晶断裂,断面处有较多的层状富钕相,多边形的主相较为完整;烧结NdFeB磁体既有沿晶断裂也有穿晶断裂,但是以沿晶断裂为主。分析造成烧结NdFeB磁体断裂的原因为:(1)其微观结构中有大量的孔洞等缺陷,这是外部原因;(2)微观结构中占主要成分的主相的维氏硬度为6 235.94 N·mm-2,富钕相的维氏硬度为5 947.42 N·mm-2,二者有较大的差距,这是本征因素。针对磁体中孔洞和夹杂等缺陷存在而造成的断裂提出了相应的解决措施。 相似文献
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